解决3D打印机的 Z轴偏移问题(即喷嘴与打印床之间的初始高度不正确)需要结合手动调整、校准工具和硬件检查。以下是分步骤的解决方案:
1. 手动调整Z轴偏移量
大多数3D打印机允许通过系统设置直接调整Z轴偏移量:
调整方向:
喷嘴过低(刮床或挤出困难):增加Z轴偏移值(正值)。
喷嘴过高(耗材不粘附):减少Z轴偏移值(负值)。
调整方法:
进入打印机的菜单,找到 “Z轴偏移” 或 “Z-Offset” 设置。
尝试以 0.05-0.1mm 的小幅度调整偏移值。
保存设置后,手动移动喷嘴至热床中央,观察喷嘴与热床的间距是否合适(可用A4纸测试:纸张能被喷嘴轻压但自由滑动)。
2. 自动校准Z轴偏移(推荐)
若打印机支持自动调平或校准功能,可使用以下方法:
步骤(以文档[2]为例):
将喷嘴移动到热床中央。
运行
ZN stop calibrate
宏,弹出手动探测对话框。在热床上放置A4纸,缓慢降低Z轴,直到喷嘴对纸张施加轻微摩擦力但纸张仍可滑动。
点击“接受”,保存校准结果。
加热喷嘴和热床:将喷嘴加热到 240°C,热床加热到 100°C,等待15分钟。
归位坐标轴:通过控制面板执行
G28
命令(XYZ轴归零)。调平龙门框架:运行
quiet country level
宏(或手动调平四个角)。执行Z轴偏移校准:
重复校准:多次执行上述步骤,确保结果一致。
3. 检查硬件问题
如果调整偏移量无效,可能是硬件故障导致Z轴异常:
检查联轴器或丝杠(文档[1]):
Z轴移动时有响声?可能是联轴器断裂或滚珠丝杠损坏,需更换。
平台归位不动?检查固定螺栓是否拆除(新机)或丝杠是否卡死。
检查限位开关(文档[3]):
如果更换了打印平台(如PEI板),可能导致限位开关过早触发。需调整传感器位置或更换挡片。
使用电钻扩孔并下移光学传感器(方案一)或3D打印延长挡片(方案二)。
4. 调平打印床
Z轴偏移与打印床调平密切相关:
手动调平(文档[5]):
使用调平螺丝调整热床的四个角,确保喷嘴在XY方向移动时与热床接触均匀。
使用A4纸测试每个角落的间距(喷嘴轻压纸张但无阻力)。
自动调平(文档[8]):
如果打印机配备自动调平传感器(如BLTouch),确保传感器工作正常。
运行
G29
命令(自动调平),观察传感器是否能准确探测热床高度。
5. 其他注意事项
喷嘴堵塞(文档[6]):
如果喷嘴堵塞,挤出阻力会增大,导致Z轴偏移问题被掩盖。清洁或更换喷嘴。
降低热床高度(文档[6]):
如果调整Z轴偏移无效,可尝试降低热床高度(需重新调平)。
固件设置:
检查固件中是否启用了 “Z轴偏移补偿” 或 “自动调平” 功能,必要时更新固件。
6. 常见问题排查表
问题现象 | 可能原因 | 解决方案 |
---|---|---|
喷嘴刮热床 | Z轴偏移值过小(负值过大) | 增加Z轴偏移值 |
耗材不粘附 | Z轴偏移值过大(正值过大) | 减少Z轴偏移值 |
Z轴移动时有异响 | 联轴器/丝杠损坏 | 更换联轴器或滚珠丝杠 |
自动调平失败 | 传感器位置错误或挡片干涉 | 调整传感器位置或更换挡片 |
喷嘴堵住导致挤出异常 | 喷嘴内部残留旧耗材 | 清洁喷嘴或进行冷拉(atomic pull) |
7. 验证调整结果
打印测试模型:使用简单的立方体或平面模型测试首层效果。
观察首层挤出:确保耗材均匀挤出且牢固粘附,无溢料或空隙。
多次校准:Z轴偏移可能受热床温度、耗材类型影响,建议每次更换耗材或平台后重新校准。
通过以上步骤,可以有效解决Z轴偏移问题。如果问题仍未解决,建议参考具体打印机的官方手册或联系技术支持。